據悉,某煤礦廠運用的了一種干式磁選機,在運用中出現了磁選效率不佳的現象,經分析,影響干選效率的因素一是該廠原煤外在水分高,顆粒間粘度增加,煤和矸石分層速度減慢,不易分開,降低了分選效率:其二,原煤可選性和含矸率對干選效率影響也比較大,如果煤與矸石灰分接近會降低分選效率;如果原煤含矸率大于10%且矸石不易碎,則會提高分選效率;其三,粒度組成也是影響干選效率的因素之一。

  不論對于生產者還是用戶來說,關注的還是產品質量,其中主要的有兩種情形:

  1、矸石產品中含煤較多:造成這種現象原因可能是精煤段擋板過高、橡膠板磨損嚴重,也有可能是床面縱向角度過大或是排料槽翻板沒調節好。另外,要求懸掛分選床的四根鋼絲繩受力均勻,這樣不至于損壞床體,也能實現分選質量,末后,干選入料水分不能太大,若分選煤水分過標容易引起床層不穩定,分選效率變差。

  2、精煤產品中含矸較多:造成這種現象的原因可能是精煤段排料擋板過低,物料來不及在分選床分選,煤矸就已同時落入溜槽。其次也有可能是風量不足引起的,導致風量不足的原因有主風機葉輪磨損嚴重,主風機風管或風室雜物過多等原因造成的。

  二、綜合效益分析:

  該煤礦廠的原煤經過干式磁選機干選后,有益減低了入選原煤灰分,增加了精煤產率,降低了噸煤成本;分選出大部分矸石和部分廢鐵、硫鐵礦,降低了部分水分,節省了運費,減少了該廠重介系統磨損和跑冒滴漏現象,對降低材料消耗和職工勞動強度都有積極作用,格外是在干選過程中排出高硫煤和硫鐵礦,對該廠的后續作業有分重要的意義,有益于生產出合格的煉焦精煤產品。同時,干式磁選機在生產過程中也能排出一部分細灰,可降低煤廠循環水濃度,對煤泥水處理有積極影響。

干式磁選機干選效率低的原因及效益分析

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